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基于桁架式機械手的808D系統高速進給軸控制研究

西門子SINUMERIK 808D數控系統,因其豐富的功能,友好的人機界面,優良的性能與實惠的價格,受到用戶的接受與喜愛,而活躍在M3市場上,廣泛的應用于簡易車床,銑床,以及生產線桁架式機械手等特種機械的控制之中。

摘要:西門子SINUMERIK 808D數控系統,因其豐富的功能,友好的人機界面,優良的性能與實惠的價格,受到用戶的接受與喜愛,而活躍在M3市場上,廣泛的應用于簡易車床,銑床,以及生產線桁架式機械手等特種機械的控制之中。

然而,由于808D系統的極限脈沖頻率的限制,系統所控制的進給軸的電機最大轉速只能是2000r/min,在一些控制場合影響了系統的應用。尤其在高速桁架機械手的應用中,影響更為突出。本文正是以桁架機械手為例,通過對808D系統的參數以及驅動器的參數進行研究與試驗,最終找到了讓808D系統的進給軸電機突破2000rpm的辦法,并且在實踐中驗證成功。

關鍵詞: SINUMERIK,808D,桁架式機械手,高速進給,脈沖當量

1、項目介紹

1.1項目背景

機械手(Robotic Arm),能模仿人手和臂的某些動作功能,用以按固定程序抓取、搬運物件或操作工具的自動操作裝置。機械手是最早出現的工業機器人,也是最早出現的現代機器人,它可代替人的繁重勞動以實現生產的機械化和自動化,能在有害環境下操作以保護人身安全,因而廣泛應用于機械制造、冶金、電子、輕工和原子能等部門。

桁架式機械手(Truss Type Manipulator),則指以桁架導軌為運動路徑,主要進行水平與垂直的直線移動,在生產線中穿插于不同加工機械之間,負責零件的抓取與上料工作的機械手。桁架式機械手能以較低的成本,將一個生產線的不同工藝單元靈活而有機的連接起來,在2014年以來的國內工業生產自動化改革中扮演著越發重要的角色。

桁架式機械手與固定位置機械臂相比,雖無動作靈活性的與負載的優勢,但是勝在可以大范圍移動。  

             

本項目如圖1所用桁架式機械手,用戶車間用來連接兩臺磨床,一臺送料機,一臺車床,進行上下料服務,組成生產線,生產圓塔狀汽車零件。對于動作控制的要求,主要在于水平X軸,上下Z軸的定位精度,以及移動速度。因為X軸的行程長達8米,只有高速與高加速度的運動才能保障零件搬運的效率。設計運行速度是90m/min。

1.2項目配置

本臺桁架式機械手使用配置如圖2: 

   

圖2

華大130ST-M10025LF1B電機具體參數如圖3:

圖3

設計要求是X、Z軸運行速度達到90m/min。

2、原理分析

2.1系統的設計對電機最高轉速的限制

通常,電機的轉速遵循公式(1):

N=A*60/B                              公式(1)    

式(1)中N:電機的轉速;

A:系統發出給步進電機的頻率; 

B:電機編碼器的線數

808D系統發出的步進電機最高頻率在MD31350中設定為333333(見圖4),并且不可修改,為了提高電機的分辨率,編碼器至少在2500線,在系統中再進行4倍頻,因此,電機的最高轉速就可以計算為

這也符合西門子1FL5電機最高轉速大多為2000r/min的事實,這是產品定位決定的。

圖4

2.2 傳動計算

齒輪齒條(Gear & Rack),是利用齒輪的旋轉將旋轉運動與直線運動互相轉換的裝置見圖5,分為直齒和斜齒,不做贅述。

齒輪側每轉移動量Lg(M=模數,Z=齒輪齒數):

電機側每轉移動量Lm(n=減速比):

圖5

在參數設定時,將齒輪齒條結構等效為絲杠結構,那么除去傳動比影響的齒輪側每轉移動量Lg就相當于絲杠螺距,因此參數設置如圖6:

圖6

電機轉速ωm = 2000rpm所能實現的桁架線速度Vm:

設計移動線速度Vd = 90m/min所需要的電機轉速ωd:

因此,在現有傳動機構下,當前2000rpm的電機轉速最快只能使本桁架運行到71.6m/min,現實的情況也就是如此,桁架運行的最高速度被鉗制在了約70m/min,而設計要求的90m/min線速度需要至少2500rpm的電機轉速。

2.3控制原理

SINUMERIK 808D系統在控制華大SBF驅動器時,808D系統根據插補器的處理結果,給SBF驅動器發送一定數量的脈沖信號,華大驅動器就驅動電機轉動一定的角度,軸就前進一定的距離。這個脈沖信號的個數,與電機轉動角度的對應關系,由脈沖當量來描述。

脈沖當量(Pulse Equivalency)是當控制器輸出一個定位控制脈沖時,所產生的定位控制移動的位移。對直線運動來說,是指移動的距離,對圓周運動來說,是指其轉動的角度。對于機床類設備而言,相對于每一脈沖信號的機床運動部件的位移量稱為脈沖當量,又稱作最小設定單位。

808D數控系統中,描述這個物理量的參數為圖7:

圖7

在華大SBF驅動器中,描述這個物理量的參數為圖8:

圖8

這樣,在SBF驅動中,位置指令脈沖分頻4:1的含義就是:每接收4個指令脈沖,電機旋轉一個最小移動量。而電機的最小移動量是多少呢?這由編碼器的分辨率決定。如果編碼器的精度到1°,驅動器是沒法控制電機轉到4.3°的。而此電機的編碼器一圈的線數是2500,那么每圈所需的脈沖數就是2500×4=10000,與808D的MD31400設置的10000脈沖/圈相等。

這在控制體系中非常重要。兩個設備(同品牌/不同品牌)之間要傳遞指令信息,不論信息的載體是什么或者中間經過幾個傳遞環節,最重要的是要保證這些環節與載體都是“同意傳遞”,而非“同型傳遞”。

舉個例子:A是中國人,B是翻譯官,C是美國人,A對B說一句話,請B翻譯給C,那么可能出現以下的情況:

這就是為什么808D數控系統與SBF驅動器兩邊的設置都要統一為10000脈沖/圈的含義,只有這樣,808D控制器的位置指令才能得到SBF的正確執行。

2.4問題的解決

沒有辦法提升最大脈沖輸出頻率,那么如果能修改脈沖當量,讓每個脈沖所代表的旋轉角度更大,那么就可以讓333333Hz的脈沖能指令更快的電機速度了。

對于SBF驅動器,按圖9設置即可讓脈沖當量擴大一倍:

圖9

即:位置指令脈沖分頻變為2:1:每接收2個指令脈沖,電機旋轉一個最小移動量。這樣,對于編碼器2500線的電機來說,5000脈沖的指令就可以讓電機轉一圈。333333Hz的最大脈沖頻率可指令的最大的電機轉速由式(1)為:

滿足了控制要求!但是,這樣違反了“同意傳遞”的原則,即圖10:

圖10

這必然會導致系統指令1mm,機械運動2mm。那么,如何在MD31400無法改變的情況下,增大808D側的脈沖當量呢?我的思路是改變不了每個脈沖所代表的電機旋轉角度,就改變每個脈沖所代表的最終運動距離,也是一樣的效果如圖11。

圖11

3、問題總結

3.1方法總結

最終的解決方案如圖12:

圖12

本次問題解決的思路是:分析參數傳遞本質,找出恒定參數的替代參數。

3.2不足之處

擔心有可能導致丟脈沖的現象,影響精度,但是因為改變脈沖當量之后,一轉脈沖數5000仍然大于編碼器線數2500,所以這個可能性很小。需要現場檢驗。

3.3現場檢驗

通過如上參數修改,桁架軸順利開到90m/min以上,長時間拷機未發現丟脈沖等可能的因素引起的精度問題。

4、結語

SINUMERIK 808D(一代)從系統和電機兩個方面將進給軸電機的轉速限制在2000rpm,但是在非常規情況下,也可以繞開這個限制,從而使可控制的電機最大轉速達到理論上的8000rpm,這個用法增加了808D系統應用的靈活性。本文旨在介紹此次桁架式機械手項目的控制原理,分析和歸納808D系統的進給軸電機突破2000rpm的原理及方法,得出解決方案。對于初接觸桁架式機械手的工程師,以及在其他的808D應用案例中需要進給電機2000rpm以上轉速的項目,或可有所幫助。                            

【參考文獻】

1.《SINUMERIK 808D 調試手冊》;

2.華大驅動說明書《SBF系列說明書9.6版》

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