英威騰GD5000高壓變頻器在330MW機(jī)組凝結(jié)泵的應(yīng)用
摘要:根據(jù)GD5000系列高壓變頻器在洛陽伊川龍泉坑口自備發(fā)電有限公司2#機(jī)組1#凝結(jié)水泵上的應(yīng)用,分析凝結(jié)水泵變頻改造之后的控制策略以及實(shí)際節(jié)能效果
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水泵 高壓變頻器 節(jié)能改造
一、引言
伊電控股集團(tuán)有限公司是一個(gè)集發(fā)電、鋁冶煉、鋁加工 、碳素生產(chǎn)、粉煤灰綜合利用等產(chǎn)業(yè)為一體的大型工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)。現(xiàn)有2220兆瓦火電裝機(jī)容量、年產(chǎn)84萬噸電解鋁、25萬噸哈茲列特(連鑄連軋)鋁板帶、60 萬噸鋁板帶箔、32萬噸鋁用碳素和10億塊粉煤灰標(biāo)磚等生產(chǎn)能力。擁有我國第一個(gè)300KA電解鋁系列、400KA電解鋁系列、亞洲第一條哈茲列特(連鑄連軋)鋁板帶生產(chǎn)線。主導(dǎo)產(chǎn)品電解鋁產(chǎn)能位居河南省第一位,全國500強(qiáng)企業(yè)。
圖1 伊川電力集團(tuán)自備電廠
2014年伊川電力集團(tuán)三電廠為響應(yīng)國家的節(jié)能減排的政策方針,邀請(qǐng)我公司技術(shù)人員到廠內(nèi)對(duì)2×330MW機(jī)組的鍋爐給水及風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行分析,做節(jié)能評(píng)估。根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)及工藝要求,我公司技術(shù)人員對(duì)運(yùn)行工況進(jìn)行全面分析并提交了針對(duì)鍋爐及汽機(jī)輔機(jī)變頻改造的整體解決方案,最終確定先對(duì)擁有較大節(jié)能空間的凝結(jié)水泵進(jìn)行改造。
二、現(xiàn)場工藝分析
三電廠1#發(fā)電機(jī)組采用東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的QFSN-300-2-200型汽輪發(fā)電機(jī),汽輪機(jī)采用東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N300-16.7/537/537-4型,鍋爐型號(hào)B&WB-1025/18.3-M由北京巴布科克•威爾斯科克斯有限公司制造。年平均發(fā)電負(fù)荷264MW,發(fā)電運(yùn)行時(shí)間6700小時(shí),預(yù)期累計(jì)發(fā)電量17.16億度。
凝結(jié)水系統(tǒng)輔機(jī)主要有2臺(tái)全容量凝結(jié)水泵。系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的配置,凝結(jié)水通過凝結(jié)水泵升壓后,經(jīng)過軸封加熱器、4臺(tái)低壓加熱器后送入除氧器,在軸封加熱器出口和LP1入口處設(shè)置除氧器水位調(diào)節(jié)閥(并列兩個(gè)氣動(dòng)閥),用于控制除氧器水位。機(jī)組在滿負(fù)荷情況下,除氧器水位調(diào)節(jié)閥開度都在40%~60%之間運(yùn)行,凝結(jié)水泵電流變化卻不大,50%負(fù)荷至100%負(fù)荷間壓差較大,閥門一直處在節(jié)流狀態(tài)下工作,節(jié)流損失大。并且,由于機(jī)組參與調(diào)峰,在低負(fù)荷時(shí),凝泵出力不變,造成很大浪費(fèi)。
凝結(jié)水系統(tǒng)的工藝簡圖如圖2所示:
圖2 凝結(jié)水系統(tǒng)的工藝簡圖
三、改造方案
1.凝結(jié)水泵的運(yùn)行工況
在汽輪機(jī)內(nèi)做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結(jié)之后,用凝結(jié)水泵送到低加和除氧器中,然后通過給水泵送往高加,汽包。維持凝結(jié)水泵連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行是保持電廠安全、經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)地一個(gè)重要方面。
調(diào)節(jié)凝汽器內(nèi)的水位是凝結(jié)水泵運(yùn)行中的一項(xiàng)主要工作。在正常運(yùn)行狀態(tài)下,凝汽器內(nèi)的水位不能過高或過低。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷升高時(shí),凝結(jié)水量增加,凝汽器內(nèi)的水位相應(yīng)上升。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降低時(shí),凝汽器內(nèi)水位相應(yīng)降低。
圖3 工頻凝結(jié)水泵工作點(diǎn)和調(diào)節(jié)曲線圖
凝結(jié)泵電機(jī)使用德國西門子立式電機(jī),6KV/1000KW,每臺(tái)機(jī)組配備二臺(tái)凝結(jié)泵,一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。
沒有使用變頻器之前,凝汽器內(nèi)的水位調(diào)整是通過改變凝結(jié)水泵出口閥門的開度進(jìn)行的,調(diào)節(jié)線性度差,大量能量在閥門上損耗。同時(shí)由于頻繁的對(duì)閥門進(jìn)行操作,導(dǎo)致閥門的可靠性下降,影響機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。
使用高壓變頻器后,凝結(jié)水泵出口閥門不需要頻繁調(diào)整,閥門開度保持在一個(gè)比較大的范圍內(nèi),通過調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率改變電機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到調(diào)節(jié)出口流量的目的,滿足運(yùn)行工況的要求。
圖4 變頻運(yùn)行工作點(diǎn)和調(diào)節(jié)曲線圖
2.凝泵改變頻控制策略
把#2機(jī)#1凝結(jié)水泵改為變頻器控制調(diào)節(jié),變頻器的控制在DCS中實(shí)現(xiàn),DCS根據(jù)除氧器水位進(jìn)行正常調(diào)節(jié),控制#1凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速,以減少凝結(jié)水系統(tǒng)的壓力損失,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
2.1系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的控制
在正常工況下,DCS優(yōu)先選擇#1凝結(jié)水泵投入運(yùn)行,并根據(jù)除氧器水位進(jìn)行變頻調(diào)速控制,調(diào)節(jié)凝結(jié)水泵,此時(shí)主凝結(jié)水調(diào)整門處于全開狀態(tài)。如果#2泵開關(guān)一旦合閘(不管其他條件),主凝結(jié)水調(diào)門可根據(jù)負(fù)荷大小分別調(diào)330MW時(shí)調(diào)整至40%,200MW時(shí)調(diào)整至30%,其它負(fù)荷按此直線斜率確定調(diào)門位置,到位后#1凝泵6KV開關(guān)跳閘,主凝結(jié)水調(diào)門自動(dòng)投入。在凝汽器、除氧器水位平穩(wěn)后,將#2凝泵出口電動(dòng)門由30%逐漸開展。
為保證主凝結(jié)水母管壓力不低于0.6MPa,#1凝泵最低頻率設(shè)定為30HZ。
#1泵運(yùn)行有兩種運(yùn)行方式,即工頻運(yùn)行和變頻運(yùn)行。如變頻器正常,#1泵通過變頻調(diào)節(jié)(旁路斷開),操作順序?yàn)椋合群仙?1凝結(jié)水泵6KV開關(guān),再啟動(dòng)變頻器;如變頻器有故障,則需隔離變頻器、通過旁路工頻運(yùn)行,并通過主凝結(jié)水調(diào)門自動(dòng)來控制水位,操作順序?yàn)椋簩?1凝泵電源切換為旁路工頻狀態(tài),合上#1凝結(jié)水泵6KV開關(guān)即可實(shí)現(xiàn)#1凝泵工頻運(yùn)行。#2泵退出備用。#2泵控制方式保持不變,#1泵此時(shí)需隔離變頻器,旁路在連通位置,處于工頻備用位置。如#2泵故障跳閘或母管壓力低,引起#1泵自投,這時(shí)#1泵在工頻狀態(tài)下運(yùn)行,并通過主凝結(jié)水調(diào)門來控制水位。
如變頻器正常,#1泵通過變頻調(diào)節(jié)(旁路斷開);如變頻器有故障,#1泵隔離變頻器、通過旁路工頻運(yùn)行,并通過主凝結(jié)水調(diào)門來控制水位。#1凝工頻運(yùn)行時(shí),如#1凝泵6KV開關(guān)跳閘,就應(yīng)聯(lián)動(dòng)#2泵;變頻運(yùn)行時(shí)不僅#1凝泵6KV開關(guān)跳閘應(yīng)聯(lián)動(dòng)#12凝泵,而且如因變頻器跳閘也應(yīng)聯(lián)動(dòng)#2泵。
2.2 安全保護(hù)措施:
為了保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,采取了一套完善的控制保護(hù)措施。
? ? 流量保護(hù):當(dāng)流量小于96kG/S。大于580kG/S,延時(shí)20秒停機(jī)。
? ? 水位保護(hù):當(dāng)凝汽器水位小于400MM,A1低加、A2低加小于12600MM,A3低加小于1190MM,A4低加小于715MM,除氧器水位大于3070MM,延時(shí)20秒停機(jī)。
?? 溫度保護(hù):當(dāng)泵和電機(jī)軸承溫度超過100度,報(bào)警同時(shí)跳機(jī)保護(hù)。
? ? QF合閘允許條件:只有電機(jī)繞組溫度小于120度,泵軸承溫度小于90度,高壓開關(guān)才允許合閘。
四、設(shè)備參數(shù)
配置清單如下:
整個(gè)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)由用戶開關(guān)、一拖一隔離自動(dòng)旁路柜、GD5000系列高壓變頻器、高壓電機(jī)組成。
圖5一拖一隔離自動(dòng)旁路
一拖一隔離自動(dòng)旁路柜是由三個(gè)真空高壓接觸器KM1、KM2、KM3和高壓隔離開關(guān)QS1、QS2組成。正常運(yùn)行時(shí)QS1、QS2全部閉合,只有在檢修時(shí)斷開。電機(jī)以變頻方式運(yùn)行時(shí), KM1、KM2閉合,QS3斷開;電機(jī)以工頻方式運(yùn)行時(shí),KM3閉合, KM1、KM2斷開。變頻與工頻之間切換自動(dòng)/手動(dòng)完成。旁路柜嚴(yán)格按照“五防”聯(lián)鎖要求設(shè)計(jì),變頻輸出開關(guān)KM2和工頻開關(guān)KM3互鎖,完全能夠保證變頻調(diào)速系統(tǒng)安全運(yùn)行。
圖6 現(xiàn)場圖片
五、應(yīng)用效果
變頻調(diào)速不僅節(jié)能效益顯著,而且可以明顯改善系統(tǒng)的安全可靠性,有以下幾個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn)。
? 節(jié)電效果顯著
下面是某月的電能統(tǒng)計(jì),做一個(gè)同類機(jī)組的橫向比較,可以看出凝泵用電減少許多。
以2#機(jī)組年運(yùn)行7200小時(shí)計(jì)算,每年使用變頻器可節(jié)約廠用電217 萬千瓦時(shí),折合人民幣113萬元。
•減少電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的電流沖擊
電機(jī)直接啟動(dòng)時(shí)的最大啟動(dòng)電流為額定電流的7倍,星角啟動(dòng)為4.5倍,電機(jī)軟啟動(dòng)器也要達(dá)到2.5倍。觀察變頻器啟動(dòng)的負(fù)荷曲線,可以發(fā)現(xiàn)它啟動(dòng)時(shí)基本沒有沖擊,電流從零開始,僅是隨著轉(zhuǎn)速增加而上升,不管怎樣都不會(huì)超過額定電流。因此凝泵變頻運(yùn)行解決了電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的大電流沖擊問題,消除了大啟動(dòng)電流對(duì)電機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)和主機(jī)的沖擊應(yīng)力,大大降低日常的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。
•延長設(shè)備壽命
提高了凝結(jié)水泵的可靠性,延長了凝結(jié)水泵的壽命。采用變頻調(diào)速后,低負(fù)荷時(shí),凝結(jié)水泵低速運(yùn)轉(zhuǎn),泵必需的汽蝕余量(NPSH)降低,降低了泵內(nèi)發(fā)生汽蝕的可能性(因泵的汽蝕余量近似與泵的轉(zhuǎn)速的平方成正比),延長了水泵的壽命。同時(shí)使用變頻器可使電機(jī)轉(zhuǎn)速變化沿凝泵的加減速特性曲線變化,沒有應(yīng)力負(fù)載作用于軸承上,延長了軸承的壽命,凝泵使用費(fèi)用自然就降低了。
•提高管系可靠性
變速調(diào)速運(yùn)行時(shí),其出口調(diào)節(jié)門可以全開,利用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)流量和壓力,改善了由于閥門調(diào)節(jié)時(shí)對(duì)管系的沖擊,降低了調(diào)節(jié)閥前后的管系泄漏的可能性,從而減少了維護(hù)工作量,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。另外由于小流量時(shí)的轉(zhuǎn)速低,這樣降低了泵及系統(tǒng)的噪音,改善了運(yùn)行環(huán)境。
六、總結(jié)
隨著大型機(jī)組參與調(diào)峰的增多,越來越多的火力發(fā)電廠的爐側(cè)機(jī)側(cè)輔機(jī)需要進(jìn)行調(diào)速改造,以適應(yīng)市場競爭的需求。這次在伊川電力集團(tuán)330MW機(jī)組應(yīng)用GD5000系列高壓變頻器對(duì)凝結(jié)泵進(jìn)行調(diào)速改造的成功,為今后在更大容量的發(fā)電機(jī)組上應(yīng)用高壓變頻器進(jìn)行改造提供了廣闊的應(yīng)用前景。