英威騰伺服系統在全自動燙金機上的應用案例
摘要:
本文主要介紹DB100最新升級版交流伺服在全自動燙金機上的應用。
關鍵字:全自動燙金機DB100
一、前言
燙金工藝是一種不用油墨的特種印刷工藝,所謂燙金是指在一定的溫度和壓力下將電化鋁箔燙印到承印物表面的工藝過程,燙金機就是完成燙金工藝的設備。下面圖 示的是全自動燙金機,具有較高的工作效率,速度比手動燙金模切機要快4到8倍,可以燙金與模切壓痕兩用,燙印效果精準。
二、設備主要結構:
燙金機的主要結構如圖(1)所示:
圖(1)
燙金機主要由送紙機構,壓燙機構及送箔機構(包括放箔軸,送箔軸及收箔軸)構成,其中 送箔機構三個滾輥由伺服控制。
三、電氣系統組成:
此次客戶一共使用5套伺服,分別控制其中1個放箔軸,3個送箔軸,1個收箔軸,電氣原理圖如圖(2)所示。
圖(2)
此次客戶的具體接線方式如下表(1)所示
送箔軸(3根) |
放箔軸與收箔軸 |
||
脈沖 |
PULS-(24) |
低速 |
SC1(34) |
報警 |
ALM(15) |
高速 |
SC2(17) |
使能 |
SON(16) |
報警 |
ALM(15) |
故障清除 |
CLA(10) |
使能 |
SON(16) |
24V |
COM (2);OCP(38) |
24V |
COM (2) |
0V |
COM-(12) |
0V |
COM-(12) |
表(1)
四、系統分析
根據燙金機的主要結構圖可知,當送箔軸不工作時,放箔軸運行在最低速度50RPM,緩慢放箔,而收箔軸則運行在最低速度50RPM,通過機械結構打滑,從而保持一定的張力,此時壓燙機構不工作;當送箔軸送定長的箔料過程中,放箔軸與收箔軸由先運行在中速150RPM,然后加速到最高速度500RPM,始終保持同步;當送箔完成時,壓燙機構工作。由于不同的箔料較為昂貴,所以在伺服在走定長時,位置要求精準且響應要快,才能提高效率。
五、參數設置
DB100最新的版本新增了慣量辨識,剛性組選擇設定功能,從而使調試變得簡單快捷。
此次調試的全自動燙金機一共使用了五套2.0KW伺服。其中2套用于收放箔,即張力軸與毛輪軸,其使用的是速度模式;另外3套用于送料的送箔軸,其使用的是位置模式。
以下是詳細的調試步驟:
第一步:進行慣量辨識。首先查看FP-0.00中的電機參數是否與所連接的伺服電機銘牌上的參數一致;接著,通過EF-dAF恢復出廠值(慣量辨識要在位置模式下進行);然后,根據負載的連接方式,在保證安全情況下設置慣量辨識的相關參數,其中包括慣量辨識的運行方式FP1.05,慣量辨識可動范圍FP1.06,以及慣量辨識加速時間參數FP1.07等。(注意:在設置慣量辨識可動范圍時,一定要確認設備的機械限位的情況,保證所設置的可動范圍圈數經機械傳動之后不超出設備的機械限位的范圍),本次使用的是默認值;將慣量辨識有效參數FP1.04設為1,伺服系統將自動進行慣量辨識,辨識出來的值將自動設入FP1.02中。此次設備五根軸都為一樣的滾輥,辨識出的慣量約為2.75倍左右。
第二步:基本參數設置如下:
(1)張力軸與毛輪軸基本參數設置,這兩個軸使用的是內部速度模式,故FP0.03設為1(此參數需斷電后再上電才有效)。SV-DB100提供了四段內部速度,通過端子SC1與SC2進行切換。在燙金上使用了三段速,分別為50RPM,150RPM,500RPM。將FP0.46,FP0.47,FP0.49分別設為150,50,500。
(2)送箔軸基本參數設置,這兩個軸使用的是位置模式,故FP0.03設為0(此參數需斷電后再上電才有效)。根把客戶要求SV-DB100驅動器在接收到2770個脈沖,要驅動伺服電機轉一圈,所以電個齒輪比應設為10000:2770。故將FP0.25,FP0.26分別設為10000,2700。若發現電機實際轉動方向與要求方向相反,則可通過設置FP0.24(輸入脈沖方向取反)為1來改變伺服電機轉動方向。
第三步:增益參數設置:
根據機械結構特性與工藝要求進行剛性參數FP1.03設置。(驅動器里設置了32段剛性,對應不同的位置環增益,速度環增益,速度積分時間,速度前饋。每當對剛性進行修改時,相對應的參數FP2.00,FP2.01,FP2.02,FP2.05,FP2.06自動修改)。此次將FP1.03設為10。
具體參數設置如下表(2)所示:
張力軸與毛輪軸 |
送箔軸(3根) |
||
FP0.03 |
1 |
FP0.03 |
0 |
FP0.46 |
150 |
FP0.25 |
10000 |
FP0.47 |
50 |
FP0.26 |
2770 |
FP0.49 |
500 |
FP0.24 |
1 |
FP1.02(自動設置) |
2.75 |
FP1.02(自動設置) |
2.75 |
FP1.03 |
10 |
FP1.03 |
10 |
表(2)
六、總結
此次燙金機的試機與調試完全滿足客戶的要求。并且新升級的DB100的調試較為簡單,只要通過簡單的剛性設置就可滿足燙金機的應用要求。完全可以替代原來安川1.85KW伺服。客戶對調試效果也比較滿意。